4°Workshop Internazionale del Programma T.A.C.E.C. Milano, 20 luglio 2010 Applicazione del metodo Six Sigma all'ottimizzazione della produttività di un impianto di chimica fine Stefano Billi – Production Manager – Endura Spa A company committed to Innovation Endura’s site history Start up new Multipurpose plant. First production of Pyrethroids Fine Chemicals Intermediates and New Pyrethroids 2004 2003 PBO production with a new environmental friendly process 2001 New production site and new R&D center in Ravenna 2000 1980 1979 1958-78 Piperonyl Butoxide, Tetramethrin CHIMOSA (CIBA-GEIGY) CHIMOSA Piperonyl Butoxide, Tetramethrin UV Stabilizers, Antioxidants Piperonyl Butoxide, Tetramethrin UV Stabilizers, Antioxidants A company committed to Innovation Our business Active Ingredients for Insecticides Household Public Health Crop Protection Fine Chemical Intermediates Pharmaceuticals Cosmetics Fragrances Agro A company committed to Innovation Global business Endura has been a follower for more than 20 years After 2003 the strategy of the company changed becoming a real alternative to the status quo Endura does not sell just chemicals but a complete solution to customers problems: •Common R&D projects •Regulatory support •Technical service •Marketing support •Quality •Logistics A company committed to Innovation Head office and manufacturing Site Head office is located in Bologna Production Site and R&D Center are located in Ravenna, one the the largest chemical district in Italy BOLOGNA RAVENNA A company committed to Innovation Ravenna Chemical District Ravenna site R & D Laboratories O O O R1 R2 N O X O N O Endura MDB / DHS / PBO O OO O O O O O MULTIPURPOSE A company committed to Innovation PROGETTO SIX SIGMASYNTHESIS PBO ENDURA PATENTED O O O O Endura has developed and patented a new synthesis to produce PBO starting from synthetic raw materials OH O O O OH O O O O O O MDB CATHECOL CHETONE O O CHETONE DHS DHS O O PBO A company committed to Innovation Scelta del progetto Attraverso l’individuazione delle condizioni operative di distillazione del chetone si vuole incrementare la produttività della successiva sezione di idrogenazione, preservandone la resa. A company committed to Innovation Define Project Charter Titolo Ottimizzazione della produttività nella sezione di acilazione / idrogenazione Obiettivo Aumentare la produttività della sezione, preservandone la resa Ambito In scope: Distillatore VA138 - Out of scope: Reattore di sintesi RA105 - Distillatore BB RA106 - Reattore di idrogenazione RA107 - Distillatore della idrogenazione VA135 Team Leader (GB/BB) Stefano Billi Telefono 0544/607048 Serena Poletti Telefono 0544/607043 Alberto Guerrini Telefono 0544/607065 Giuliano Zambonin Telefono Elisa Ossani Telefono Christian Battistini Telefono Team Member Telefono Proprietario processo Stefano Billi Telefono Champion Nodari Telefono Durata Definizione Operativa CTQ Valore iniziale Valore atteso Beneficio finanziario Vincoli 4 mesi Il titolo chetone fa riferimento all'analisi del serbatoio di stoccaggio chetone distillato VA137 ed è espresso in percentuale area/area . Titolo Chetone (% a/a) Batch Size DHS (kg/batch) 84,81% 4816 kg 88,00% 5100 kg € 130.000 Euro/anno Le condizioni operative di inizio distillazione chetone - Parametri di sicurezza (Temp. Distillazione) - Pressione di fine distillazione Data inizio prevista Data chiusura prevista Stato di avanzamento 03-mar 20-apr 0% Measure 20-apr 12-mag 0% Analyze 12-mag 01-giu 0% Improve 01-giu 15-giu 0% Control 15-giu 01-lug 0% Milestone Define A company committed to Innovation Define VOC - CTQ VOC: Ottimizzazione della sezione di distillazione chetone in VA138 al fine di massimizzare la produttività (batch size) di idrogenazione, preservandone la resa. CTQ : 1) Titolo chetone (%a/a) Obiettivo: da 84.8% a 88% 2) Quantità di DHS prodotta per batch (kg/batch) Obiettivo: da 4816 kg a 5100kg A company committed to Innovation Define Definizione Operativa Il titolo chetone fa riferimento all'analisi HRGC-FID del serbatoio di stoccaggio chetone distillato VA137 ed è espresso in percentuale area/area . A company committed to Innovation Define Mappatura di processo DHS Distillato PECI CHETONE OGNI 2 DISTILLAZIONI SINTESI CHETONE (RA105) CHETONE Grezzo DISTILLAZIONE CHETONE (VA138) CHETONE Distillato (VA137) DHS Grezzo IDROGENATORE (RA107) DISTILLAZIONE DHS (VA135) Residui distillazione DHS A company committed to Innovation Define Supplier Input Process Output Customer RESIDUI VA135 CHETONE GREZZO DIREZIONE STABILIMENTO PECI CHETONE SINTESI ACILAZIONE UTILITIES FORNIT. ENERGIA PERSONALE MANODOPERA DISTILLAZIONE CHETONE VA138 CHETONE DISTILLATO IDROGENATORE RA107 A company committed to Innovation Measure Strumenti utilizzati per analisi trend Sono stati ritenuti rappresentativi per la conduzione del progetto tutti i dati raccolti dal 1/01/2010 al 16/03/2010 Summary for KE%a/a A nderson-D arling N ormality Test 75 78 81 84 87 90 A -S quared P -V alue 0,53 0,168 M ean S tD ev V ariance S kew ness Kurtosis N 84,811 4,103 16,834 -0,042391 -0,727019 98 M inimum 1st Q uartile M edian 3rd Q uartile M aximum 93 75,260 81,597 84,440 88,203 94,040 95% C onfidence Interv al for M ean 83,988 85,633 95% C onfidence Interv al for M edian 83,893 85,837 95% C onfidence Interv al for S tD ev 9 5 % C onfidence Inter v als 3,598 4,774 Mean Median 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 La verifica della normalità dei dati permette di passare alle analisi successive A company committed to Innovation Measure Strumenti utilizzati per analisi trend Il time series plot mostra un andamento molto altalenante dei dati; è stata effettuata una stratificazione dei dati per pressione di esercizio A company committed to Innovation Measure Strumenti utilizzati per analisi trend Questo outlier è stato identificato in un riciclo straordinario avvenuto in impianto Senza considerare il riciclo non si osserva più la presenza di outliers. E’ stata verificata la normalità dei dati anche per i Kg di DHS A company committed to Innovation Measure Process Sigma (Measure) Obiettivo: Calcolare il livello di performance del processo Z92=(92-84.81)/4.1= 1.75 Area Z92=0.04 Z84=(84-84.81)/4.1=-0.20 Area Z84=0.42 Difettosità totale = 46% Risultati: σ=1,60 (Raccolta Dati: 01/01/2010 16/03/2010) A company committed to Innovation Analyze Diagramma di Ishikawa Diagramma Causa-Effetto Measurements Material Personnel Modifica parametri fine distillazione per spurgi puntuali Variabilità MDB recupero Cambio strumenti per analisi KE Variabilità a chi effettua campionamenti e analisi Presenza Anidride mista Performance strum. misura analisi A lta Variabilità Titolo C hetone Pressione di fine distillazione KE Variabilità delle reazioni a monte Riciclo DHS e KE distillatore DHS Condizione fine reazione idrogenazione Variabilità temperatura di distillazione Env ironment Omogenizzazione campione Methods Eccessiva corrente di riciclo peci Alta variabilità del livello serbatoio KE Performance del compressore per vuoto Variabilità nel dosaggio delle peci del DHS Sporcamento del ribollatore Machines A company committed to Innovation Improve Interventi Lean Six Sigma 1) Riduzione del grado di vuoto di fine distillazione da 2,5 a 3,5 mbar: l’intervento è stato attivato direttamente in impianto modificando i parametri del DCS. 2) Installazione di un serbatoio di stoccaggio per i residui della distillazione del DHS da recuperare in quantità prefissate in distillazione chetone: data la necessità di un investimento di una certa rilevanza, questo intervento verrà attuato in un secondo tempo solo se ritenuto necessario. Piano delle attività 1) L’intervento è stato apportato in impianto da inizio giugno seguendo la consueta procedura di gestione modifiche IL/ING&ST/02. La modifica è al momento ancora presente in impianto, i dati continuano ad essere raccolti e monitorati. La modifica verrà resa definitiva o scartata entro il 1°luglio in accordo con le tempistiche previste dalla project chart A company committed to Innovation Control Azioni di Control Dopo aver apportato la riduzione del grado di vuoto i dati delle CTQ sono stati raccolti ed analizzati nuovamente Summary for KE %a/a dopo intervento pressione A nderson-D arling N ormality Test 84 86 88 90 92 94 A -S quared P -V alue 0,37 0,404 M ean S tD ev V ariance S kew ness Kurtosis N 89,261 2,684 7,205 0,352742 -0,459375 49 M inimum 1st Q uartile M edian 3rd Q uartile M aximum 96 84,330 87,070 89,000 91,090 95,520 95% C onfidence Interv al for M ean 88,490 90,032 95% C onfidence Interv al for M edian 88,052 90,258 95% C onfidence Interv al for S tD ev 9 5 % C onfidence Inter v als 2,238 3,353 La normalità dei dati è verificata L’obiettivo di 88% è stato raggiunto per la CTQ ”titolo del chetone” Mean Median 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 A company committed to Innovation Control Azioni di Control Dopo aver apportato la riduzione del grado di vuoto i dati delle CTQ sono stati raccolti ed analizzati nuovamente Summary for Kg DHS dopo intervento pressione A nderson-D arling N ormality T est 5000 5100 5200 5300 5400 A -S quared P -V alue 0,33 0,456 M ean S tD ev V ariance S kew ness Kurtosis N 5239,8 116,4 13548,2 -0,50442 1,65600 10 M inimum 1st Q uartile M edian 3rd Q uartile M aximum 5000,0 5178,8 5241,0 5306,3 5440,0 Batch size medio = 5240 kg L’obiettivo di 5100 Kg è stato raggiunto! 95% C onfidence Interv al for M ean 5156,5 5323,1 95% C onfidence Interv al for M edian 5175,3 5306,7 95% C onfidence Interv al for S tD ev 9 5 % C onfidence Inter v als 80,1 212,5 Mean Median 5150 5200 5250 5300 A company committed to Innovation Control Control Chart La control chart sulla CTQ “titolo del ketone % a/a” mostra che il processo è stabile dopo l’intervento sulla pressione I-MR Chart of KE % a/a dopo intervento pressione U C L=97,44 Individual Value 96 92 _ X=89,26 88 2 84 LC L=81,08 80 1 6 11 16 21 26 O bser v ation 31 36 41 46 U C L=10,05 Moving Range 10,0 7,5 5,0 2,5 __ M R=3,08 2 2 0,0 LC L=0 1 6 11 16 21 26 O bser v ation 31 36 41 46 A company committed to Innovation Control Process Sigma (Control) Obiettivo: Calcolare il livello di performance del processo Risultati ottenuti: Measure: σ = 1,6 Control: σ = 2,4 A company committed to Innovation Determinazione dei Savings ottenuti Savings Diretti: Minor consumo di H2 per batch per 25.000 €/y Savings Indiretti: Maggior assorbimento costi fissi per 115.000 €/y Savings Energetici Diretti: L’aumento di titolo del ketone distillato determina un aumento dell’efficienza energetica in quanto il vapore, a parità di quantità impiegata, non viene utilizzato per scaldare i “pesanti” negli step successivi i misura pari alla differenza di titolo (ca.5%). (Risparmio stimato in ca.1000 €/y) Savings Energetici Indiretti: L’aumento di produzione di DHS distillato (456Kg/batch) permette una maggior produzione annua. La parte fissa dei consumi energetici (en.elettrica, vapore) viene assorbita da una produzione maggiore. (Risparmio stimato in ca. 25.000 €/y) A company committed to Innovation A company committed to Innovation